Si c'est pour le chauffage, je suppose que AC est aussi bon que DC. Je construirais un transformateur toroïdal avec seulement 1 enroulement secondaire (en fonction de la tension d'entrée). Pour obtenir le courant élevé, placez plusieurs enroulements secondaires en parallèle et assurez-vous que leur longueur de fil est exactement la même.
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Vous pouvez faire à la variable de tension / courant de sortie en alimentant l'entrée du transformateur d'un Variac:
edit 2 (re your digital regulation)
J'y pense depuis un moment et je pense que la meilleure idée est de ne pas avoir à commuter le courant élevé en premier lieu. Tout autre composant que les bandes métalliques elles-mêmes et leurs connexions entraîneront au moins des pertes de centaines de watts.
Peut-être que nous pouvons toujours utiliser notre transformateur et faire la commutation du côté primaire, alors nous n'aurons pas à nous soucier des résistances de transition inférieures au milliohm. J'utiliserais une tension continue sur le primaire du transformateur, coupée par un MOSFET. Le rapport cyclique déterminera le courant du secondaire.
modifier 3 (fusionner avec une autre réponse sur la suggestion de KV)
La première chose à noter est le vide . Cela signifie que tout refroidissement devra passer par conduction à travers la paroi de votre chambre à vide, car vos températures ne seront pas assez élevées pour perdre beaucoup de chaleur par rayonnement, et bien sûr, il n'y a pas de convection dans le vide. C'est également un problème pour la chaleur dissipée dans la charge (la feuille métallique).
Passer de 12V DC est une tâche ardue. La méthode standard pour passer d'une tension plus élevée et d'un courant plus faible à une tension plus faible à un courant plus élevé est bien sûr un SMPS . Même avec une efficacité de 66% à faible ish, l'alimentation 12V n'aurait besoin que de fournir 6,25 A (pour 75 W). Un morceau de gâteau, semble-t-il. Cependant, le courant de la bobine se situe dans la plage du courant de sortie, avec des pics allant plus haut. Il existe des bobines de puissance qui peuvent gérer 100 A , mais celles-ci ont une inductance si faible qu'elles nécessitent une commutation très rapide , ce qui provoque des pertes de commutation très élevées dans les MOSFET. Et puis il y a aussi la puissance perdue sous forme de rayonnement, ce qui peut être beaucoup . Les diodes Schottly normales sont également sorties, vous aurez donc besoin d'une rectification synchrone utilisant des MOSFET.
Parler de rectification synchrone: c'est aussi une option pour une alimentation AC. Vous aurez quelques chutes de tension, même faibles, vous devrez donc commencer avec une tension un peu supérieure à 0,1 V. L'efficacité ne sera pas élevée non plus, même si une chute supplémentaire de 100 mV ne causera que 50 W de perte, donc je pense que c'est acceptable. Un redresseur à diode classique est sorti en raison des pertes de puissance élevées, et c'est là que la rectification synchrone entre en jeu. Vous obtiendrez un sinus rectifié, qui est le plus proche que vous obtiendrez à une source CC appropriée. (Ne pensez même pas aux condensateurs pour lisser les courants de 500A!)
Pour mesurer le courant, vous pouvez utiliser quelques-unes de ces résistances de détection d'Isabellenhütte.
Ω
Ω vous aidera à l'amener à un niveau plus facile à utiliser pour le hacheur PWM.
Le reste se trouve dans le régulateur de rétroaction, qui est en fait un amplificateur de classe D , après que le courant mesuré est moyenné par un filtre passe-bas.
N'utilisez pas une fréquence de découpage trop élevée; cela ne fera qu'augmenter la dissipation de commutation dans les MOSFET et, en plus, la chaleur est lente, vous n'aurez donc pas besoin d'une commutation de moins d'une milliseconde.
Plomberie: Vous aurez besoin d'une batterie de MOSFET parallèles, que je souderais autant que possible sur des barres de cuivre, pour réduire autant que possible les résistances parasites.